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本报讯 为了进一步推进节能降耗工作,管道工业技术处针对焊剂回收装置进行了改造,取得了明显的效果,达到了节能降耗,增效创收的预期目标。 焊剂回收装置是螺旋埋弧焊管机组的重要辅助设备。在埋弧焊钢管生产中,焊剂作为焊缝形成过程中的保护性辅助材料,只有小部分在焊接过程中形成了焊渣。如果剩余部分不再回收利用,就会消耗大量焊剂,使钢管生产成本提高。 经过研发人员深入研究和分析,焊剂单位消耗大的根本原因是原焊剂回收系统设计不合理,即在收集、离线处理、再投入使用等过程中造成的大量的焊剂损耗。因此,有必要对整个回收系统进行重新设计,达到降低焊剂单位消耗、提升焊剂回收水平的目的。
技改人员针对原焊剂回收系统所存在的问题进行全面的分析,一是内焊焊剂回收系统无法可靠实现焊剂回收目的,已被搁置;二是采用人工方法回收内焊焊剂,需要离线筛选、磁选,浪费较大,占用劳动力;三是无除尘设备,产生大量粉尘,并使有害气体扩散,降低空气质量,影响健康;四是内焊焊剂不能在线及时回收,随钢管滚动,产生大量粉尘并夹杂氧化铁皮;五是外焊焊剂回收无在线磁选机,不能分离焊剂中夹杂的氧化铁皮,而氧化铁皮会增加气孔、夹渣、咬边等缺陷。 通过文献查阅、网络搜索、现场调查和参观学习同行业企业的先进经验等方式,最后确定采用“二头一尾合并回收式”回收方案,即采用新型的焊剂一体化回收装置,快捷有效的完成焊剂回收、焊剂磁选、焊剂除尘的目标。 在螺旋管车间经过两个月的试用,焊剂的回收利用率提高了16%,每套设备可直接节约焊剂成本5万多元,并取得了额外的效益:一是直接提高焊管质量水平,改进后的焊剂回收系统可以有效地去除焊剂中混入的氧化铁杂质,降低出现氧化铁类缺陷的概率;二是提高车间的生产效率,通过流程的优化,减少岗位劳动强度,降低劳动力成本,提高工作效率;三是改善工作环境,提高了现场的整洁程度及作业区空气质量,有助于保障作业人员身心健康。 通过此次焊剂回收系统改进,有效的降低了焊剂的单位消耗,实现了节能降耗的目的,下一步工作准备向其他车间机组推广使用,实现效益最大化。
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