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· 中海金洲喜获“模范职工小家”荣誉称号
· “敢想敢做”才能成就大收益
· 大功率高频接触焊双焊脚结构的改进与应用
 
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2016年12月30日    星期五 放大 缩小 还原        

“敢想敢做”才能成就大收益
  
  “主任,再领一桶液压油!”循声而去,只见焊管班长沈忠平正拿着仓库领料单走进办公室让车间主任刘金彪签字。刘金彪带着疑惑地问到:“上个星期不是刚领过一桶吗?这么快就用完了?”“加到液压站里啦,渗油点太多,渗没了!”听到这个,刘金彪有些吃惊,赶忙跑到液压站现场看着数不清的油路和渗出来的液压油,紧缩着眉头命令道:“生产结束后,必须要整改!”

  一直以来,焊管车间成型焊接岗位液压站加油频繁,如何降低液压油损耗,一直是刘金彪的“心头梗”。而多年的生产经验也给了刘金彪不少思路,成型焊接在正常生产过程中,只有焊接平台需要提供液压动力进行调整,其他设备均不需要(只有换辊和调型时需要)液压动力。焊接平台有2个油缸和4个液压马达,使用原设计的75kw电机的液压站供应6个液压设备,造成能量严重剩余;另外,原设计的75kw电机的液压站供应成型焊接所有液压设备,油路多管路长,老化严重,油管接头多,长期承压造成跑、冒、滴、漏频繁。如果将焊接平台的液压系统单独分离出来,使用一个相匹配的液压站将会很大程度上降低电能的使用,还能减少液压油的损耗。带着这个发现,刘金彪反复思考、推敲,渐渐的,一个完整的整改思路逐渐展现在他面前。

      “想到,就去做!”

    正巧,趁着9月生产空闲,整改事项便开始实施起来了。按刘金彪的整改思路,制管车间员工利用起了现有闲置的零配件,操作工李晨钢配合钳工费会荣开始对液压站设备进行改造,电器工程师郝向利则针对电器线路合理铺设进行现场指导。此次改造新增22kw电机液压站,正常生产过程中,关闭原设计的75kw电机的液压站,只启动新增的22kw电机液压站,如此可减少53kw的功率。如果按全年生产任务饱和正常生产250天,预计每年可节省电费约8万元左右。此外,焊接平台液压系统单独分离后,可关闭原设计液压站进行生产,预计可节省油耗20%左右,按2015年成型焊接实际11kg/百吨油耗标准计算,每年生产8万吨钢管将节省10桶液压油,约合人民币2万元左右,真正获得了大收益!

  此次成型焊接液压站成功改造解决了原电机漏油点、降低了液压油的损耗,节省了电能消耗,有效遏制管路长期承压的不安全风险,达到了公司提倡的“技改技革大收益”的目的。
 

作者: 李春梅 杨娟
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