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2011年11月30日    星期三 放大 缩小 还原        

在思考中前行 在改进中成长
   本报讯 10月5日晚上九点三十分,巴西三期前期的5000吨生产任务终于顺利完成。与巴西一、二期项目相比,此次三期生产给中海金洲各车间带来了更大的挑战:项目生产时间更加紧张,每延误一天公司就要花费不菲的滞港费;项目生产正值国庆假期,给车间人员安排带来了挑战。
  此次项目生产主要为559规格,涉及8种壁厚。对于车间来说,巴西项目绝对是块“难啃的骨头”,三期更是如此。一期二期生产中暴露出的因壁厚大、钢级高导致设备故障率高。尤其是像侧挤压辊轴及轴承、飞锯齿轮箱等不易损坏的设备,多次出现故障。在三期生产中车间很好地吸取了前两期的生产教训,在项目生产前对设备进行了仔细的检查和保养,对部分设备进行了小改革。此次项目中设备大故障基本没有出现,因设备故障而导致的停机管明显减少。
  巴西项目规格相对较多,工艺要求较高,相对于一期二期生产,车间在三期生产时,基本解决了因人员安排不当而导致生产不顺畅的局面。这得益于车间长期实行的轮岗操作,培养一人会多种岗位技能的措施及岗位间配合的默契程度,使车间有效地度过了国庆生产的“艰难期”。
  在经过全体员工的努力后,该项目得以顺利完成,但是我们也看到了项目生产中存在的一些问题,需要我们去反思,更需要我们改进。项目暴露的主要问题在于产品质量控制上。和巴西一期二期一样,由于工艺要求高,焊接温度高,导致三期生产时内毛刺管过多的问题依然没有得到很好的解决。尽管在生产期间车间尝试了多种方法,但方法都效果甚微。经过后续的不断研究和探索,车间对芯棒进行改造以求达到好的效果。
  尽管此次巴西三期项目算是告一段落,但是后面的巴西项目还要继续生产下去。出现问题并不可怕,可怕的是不知道问题出在哪及如何解决问题。因此我们需要反思,需要改进,不只在巴西项目,其他每个项目都应如此。我们需要时刻做到:在反思中前行,在改进中成长。

作者: 焊管车间:褚程国
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